印染工業(yè)園污水處理廠運行中的問題解決
印染廢水中纖維較多,污染物成分復雜,水質(zhì)波動大,處理難度較大,而且隨著園區(qū)的發(fā)展,水質(zhì)和水量發(fā)生變化,在運行過程中可能會發(fā)生一系列問題,主要有: 一、加酸系統(tǒng)設計容量偏小,加酸量不夠;加酸泵容易被腐蝕。
當園區(qū)印染廢水增大,加酸量不足,且加酸泵螺桿經(jīng)常被腐蝕,導致加酸不穩(wěn)定,不能使pH值降低到11.0,生化系統(tǒng)活性污泥開始失去活性,原生動物滅絕,處理效率降低,出水pH值波動較大,不能持續(xù)穩(wěn)定達標。
解決方案:
1增加儲罐(材質(zhì):8mmFRP,內(nèi)襯10mmPVC),安裝在平流沉砂池東側,采用2臺PVC泵頭離心卸酸泵,一用一備,儲罐高位布置,自流到加藥點,并在初沉池進水口增加pH計,管材均采用耐濃硫酸材質(zhì)UPVC,采用電動調(diào)節(jié)閥(材質(zhì):聚四氟乙烯)根據(jù)中和反應后的pH值(安裝在線pH計于調(diào)節(jié)沉淀池進口)來控制加酸量,并把調(diào)節(jié)閥和酸儲罐液位信號接入PLC自控系統(tǒng)中。
2把螺桿泵改為PVC泵頭隔膜式計量泵,對原有加酸系統(tǒng)管路進行變更,改為對絮凝平流沉淀池和輻流式絮凝沉淀池加酸,并在出水口安裝在線pH計,通過監(jiān)測出水pH值來控制計量泵的加酸流量,為出水pH值達標起到保障作用。
通過以上改造基本解決了加酸量不夠、加酸泵腐蝕及pH值調(diào)節(jié)不穩(wěn)定等問題。
二、預處理系統(tǒng)容易發(fā)生堵塞現(xiàn)象,例如進廠污水管道容易淤積泥沙,清淤工作量大;粗細格柵撈渣效果差且易被棉紗、纖維等纏繞和堵塞;平流沉砂池吸砂泵經(jīng)常發(fā)生堵塞;砂水分離器出啥效果差;調(diào)節(jié)沉淀池吸泥泵與排泥泵易堵塞等。
1進廠污水管道容易淤積泥沙。若園區(qū)采用雨污分流制重力自流式收集管網(wǎng),主干管渠設計流量為30.0×104m3/d,牛仔服洗漂企業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量的沸石與沸石粉末,沸石*大的直徑約20mm,沸石粉末直徑約0.1mm,為了節(jié)省**提升泵電耗,保持管網(wǎng)高液位運行,導致主干管網(wǎng)流速很慢,大量沸石和沸石粉在進廠污水管道中淤積,主干管渠內(nèi)沉積固體物質(zhì)厚度約1m以上,每年需要人工清理管網(wǎng)2次,清淤工作量大,費用遠遠超過**提升泵節(jié)省的電費。
可以通過把**提升泵房運行液位從原來的5~8m降低到2.8~5m,使得管網(wǎng)液味大幅降低,管網(wǎng)流速增大,使管網(wǎng)的沸石、泥沙全部沖入粗格柵池前端的初沉砂池,同時加大粗格柵前端抓斗工作頻率,24小時派人不停的進行撈沙。
2粗格柵易被纏繞和堵塞。因牛仔服洗漂加藥過程中使用大量的塑料袋進行量和投藥,導致外排廢水中含有大量丟棄塑料袋,同時,洗漂和印染過程中都會產(chǎn)生大量棉紗和纖維,而園區(qū)各用戶排水預處理設施比較簡陋,有些廠甚至沒有設置預處理設施,直接對管網(wǎng)進行排污,導致大量的沸石、塑料袋、棉紗和纖維隨污水一起排入污水廠。若粗格柵為高鏈式格柵,底部為20mm間隙固定柵條,比較長的棉紗與塑料袋很容易兩頭穿過柵條,而中間部位掛在柵條上,發(fā)生纏繞,而高鏈撈渣耙無法把這些纏繞物抓上來,導致粗格柵經(jīng)常堵塞,盡管有4臺粗格柵,但格柵前后液位差經(jīng)常超過1m,對**運行造成嚴重威脅。為了維持運行,開始采取定期人工清理柵條的辦法,后來發(fā)現(xiàn)柵條因棉紗纏繞和沸石堵塞,撈渣耙落耙不到位,導致柵條和撈渣耙嚴重變形。
通過與設備廠家聯(lián)合現(xiàn)場試驗,發(fā)現(xiàn)齒耙回轉式格柵比較適合該廠預處理,*終廢除原來4臺高鏈式格柵機,更換為齒耙回轉式格柵,耙齒為尼龍材料,間隙為3mm,2用2備,經(jīng)過半年的使用,格柵運行良好,撈起棉紗、塑料袋、沸石,柵渣量是原來的3倍,沒有發(fā)生任何堵塞,前后液位差保持在0.1m以內(nèi),證明該項改造十分成功。
3轉鼓細格柵容易發(fā)生堵塞,污水倒流。細格柵采用4臺1mm間隙轉鼓細格柵,直徑3m,由于該設備屬于某國內(nèi)廠家新開發(fā)生產(chǎn)的**代產(chǎn)品,使用初期因細小棉紗和毛絨較多,格柵間隙經(jīng)常發(fā)生纏繞和堵塞,4臺全部開啟后,前后液位差仍然達到0.3m,且出渣量少,效果較差,導致污水從平流沉砂池前端倒流至**提升泵池,運行半年后發(fā)現(xiàn)柵條變形、脫落,經(jīng)過增加內(nèi)部支撐鋼筋后得到解決,但是需要人工用高壓水槍間歇性的反沖格柵才能保證過流能力。后來在平流沉砂池前端增加了細格柵后,對轉鼓細格柵進行了廢除,沒有對后續(xù)處理造成**影響,而且確保了系統(tǒng)的過流能力。
4平流沉砂池吸砂泵經(jīng)常發(fā)生堵塞。吸砂泵采用抗纏繞、防堵塞泵,流量為35m3/h,揚程8m,但依然發(fā)生葉輪被纏繞,發(fā)生堵塞現(xiàn)象,主要原因是依然有不少長條棉紗能通過粗格柵,而平流沉砂池前端沒有細格柵,長條纖維被吸砂泵吸入,發(fā)生纏繞。后來我們試用了2種形式的細格柵,均安裝在平流沉砂池前端,一種為間隙為1mm的齒耙回轉式格柵,另一種為濾布式固液分離機,經(jīng)過現(xiàn)場運行,發(fā)現(xiàn)2種格柵均能有效去除棉紗,濾布式固液分離機分離效果尤為明顯,吸砂泵再也沒有出現(xiàn)過堵塞現(xiàn)象。
5砂水分離器出砂效果差。經(jīng)過調(diào)試,發(fā)現(xiàn)平流沉砂池沉淀下來的固體懸浮物大部分是不溶性染料和沸石粉末(密度小于河沙),而該廠采用的無軸螺旋式砂水分離器沉淀空間較小,沸石粉末沒有在分離器內(nèi)充分沉淀,無法把沸石粉末從染料中分離出來,造成大量染料和沸石粉又回流到平流沉砂池,發(fā)生淤積。后來廢棄了砂水分離器,在調(diào)節(jié)沉淀池排泥泵池前端制作了一個人工砂水分離器,讓沸石粉末在分離器內(nèi)充分沉淀,再通過人工定期撈砂得以有效去除,沒有沉淀下來的不溶性染料流入排泥泵池,*后泵入污泥池,避免了平流沉砂池淤積泥沙。
6調(diào)節(jié)沉淀池吸泥泵與排泥泵易堵塞,行車滑觸線易腐蝕。調(diào)節(jié)沉淀池分3格,各配吸泥行車1臺,每臺行車均配滑觸線和4臺吸泥泵,吸泥泵流量10m3/h,揚程8m,因調(diào)節(jié)沉淀池內(nèi)沉淀的污泥較濃,伴有棉紗、纖維等懸浮物,導致吸泥泵經(jīng)常堵塞,需要把池抽干再進行泵體拆卸,進行葉輪的清理,嚴重影響穩(wěn)定運行。通過試用35m3/h,70m3/h等不同流量和型號的吸泥泵,觀察發(fā)現(xiàn)70m3/h流量的泵流量太大,吸上來的污泥含水率太高,*終改造選定流量為35m3/h,揚程10m的抗纏繞、防堵塞吸泥泵,既能避免纏繞和堵塞,又能保證吸上來的污泥濃度適中,方便連續(xù)運行。 吸泥泵抽取的污泥流入排泥泵池,再通過排泥泵(70m3/h,揚程15m)泵入污泥池,排泥泵也發(fā)生同樣的棉紗纏繞和堵塞問題,還經(jīng)常導致排泥泵電機燒壞,通過把排泥泵更換為150m3/h,揚程15m的帶自動切割抗纏繞、防堵塞潛污泵,問題得以有效解決。改造更換下來的排泥泵可用于網(wǎng)格絮凝平流沉淀池排泥(該處排泥泵僅設計2臺10m3/h的排泥泵,造成沉淀池排泥不暢)。
通過以上運行調(diào)整和設備改造,預處理系統(tǒng)各環(huán)節(jié)堵塞問題得以有效解決。
三、水量波動大,導致曝氣池易受到負荷沖擊,活性污泥活性變差,出水水質(zhì)易發(fā)生波動。
進水量少,水量波動大,不能滿負荷運行,導致曝氣池易受到負荷沖擊,活性污泥活性變差,出水水質(zhì)易發(fā)生波動。利用氧化溝系統(tǒng)耐沖擊負荷強的特點,通過兩套生化系統(tǒng)水量合理調(diào)配,使曝氣池系統(tǒng)保持相對穩(wěn)定的進水量,增加或者減少的水量由氧化溝系統(tǒng)承擔,通過開停表曝機的臺數(shù)來調(diào)整溶解氧,以應對水量變化。通過長期監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)能穩(wěn)定運行,且運行操作簡便。
四、氧化溝曝氣量不足,表面曝氣機容易跳閘,且水量大時易超電流。
開始調(diào)試時,氧化溝表曝機容易跳閘,且水量大時易超電流,曝氣量不足。通過對表曝機各部分零件排查和檢測,*后發(fā)現(xiàn)容易跳閘的原因是變速箱油壓保護器有故障,通過更換油壓保護器得以解決。通過分析,發(fā)現(xiàn)水量大容易跳閘的主要原因是出水調(diào)節(jié)閘門在安裝時安裝位置太高,當閘門調(diào)至*低,氧化溝液位仍然超過表曝機運行液位,*后通過調(diào)節(jié)表曝機基座螺絲,填充基礎鋼板和混凝土,把表曝機抬高了80mm,超電流問題得到解決。
當水量逐漸增大,污水濃度逐漸增高,發(fā)現(xiàn)氧化溝曝氣量明顯不足,不能滿足滿負荷時的溶解氧需求,經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)主要是因為僅設計3臺160kW表曝機,即使表曝機效率能達到設備設計效率,也很難滿足滿負荷時(進水COD約450mg.L-1),且該廠廢水溫度高,導致充氧效率低,故需要增加曝氣設備才能使氧化溝滿負荷時具有較好的處理效率。
五、鼓風機曝氣系統(tǒng)故障多,例如鼓風機基礎下沉,導致鼓風機機身傾斜;鼓風機濾網(wǎng)易堵塞,經(jīng)常發(fā)生喘振現(xiàn)象。
運行一段時間后,發(fā)現(xiàn)鼓風機基礎下沉,特別在雨季的時候下沉速率*快,導致鼓風機在3個月雨天后發(fā)生機身傾斜。經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn),基礎下沉的主要原因是鼓風機地基土質(zhì)屬于淤泥質(zhì)土,既沒有硬化處理也沒有打木樁處理;次要原因是鼓風機房周邊沒有設計雨水排水溝,雨季時大量雨水滲入基座底部泥土中,造成泥土流失。通過認真研究,決定采取在鼓風機房周圍開挖雨水溝,把該區(qū)域雨水引流到排水渠道,再對基礎進行灌漿硬化處理,目前鼓風機下沉現(xiàn)象基本得到控制。同時可以查看中國污水處理工程網(wǎng)更多技術文檔。
因該污水廠地處工業(yè)區(qū),空氣中粉塵量較大,且鼓風機房門窗沒有防塵功能,導致鼓風機進風口濾網(wǎng)易堵塞,風量下降,壓差增大,*后導致喘振現(xiàn)象的發(fā)生。通過對這種現(xiàn)象的頻率統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)需要對濾網(wǎng)進行每周至少2次的清洗才能保證正常運轉,*終決定對鼓風機房門窗進行防塵改造,通過在窗戶外加裝百葉窗,內(nèi)附過濾網(wǎng)等措施,徹底解決鼓風機因進風口堵塞發(fā)生喘振問題。
⑥水解酸化池潛水攪拌機功率偏小,發(fā)生污泥沉積。
運行一段時間后發(fā)現(xiàn)曝氣池前段水解酸化池發(fā)生污泥沉積在池內(nèi),*嚴重時甚至整個池內(nèi)全是污泥,并有部分死泥上浮。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)主要原因是水解酸化池潛水攪拌機功率太小,再加上污泥回流量過大,池內(nèi)介質(zhì)密度太大,潛水攪拌機無法使整池泥水混合物翻滾起來,導致發(fā)生污泥沉積現(xiàn)象。
通過降低水解酸化池污泥回流量至10%以下,能基本解決污泥沉積問題,但系統(tǒng)除磷效率和水解酸化功能明顯降低,*好的解決辦法是把潛水攪拌器更換為大功率潛水攪拌器。
七、SVI值偏高,二沉池時有細小污泥外漂現(xiàn)象。
經(jīng)過運行監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)SV30高達90%,SVI值高達200以上,二沉池時有細小污泥外漂現(xiàn)象,但出水仍然達標。
*初懷疑是污泥膨脹,但通過長時間顯微鏡觀察,沒有發(fā)現(xiàn)絲狀菌膨脹的跡象,只有少量鐘蟲活動,靜置3小時后SV30可降低至50%以下,通過分析,我們認為生化系統(tǒng)進水pH太高,有時高達11.2,且夏季水溫高達39℃,累枝蟲、輪蟲等原生動物和后生動物不活躍是導致SVI值偏高的主要原因。在實驗室通過降低pH和水溫運行發(fā)現(xiàn)SVI值很快降低至150以下,累枝蟲是優(yōu)勢菌落,非常活躍。所以在實際運行中既要減少加酸量,經(jīng)濟運行,又要避免pH值太高(*好控制在11.0以下)使生化系統(tǒng)受到影響。
八、污泥脫水機濾帶經(jīng)常破損,污泥脫水機效率低。 某廠采用4臺3m寬帶式濃縮壓濾一體化污泥脫水機,是國內(nèi)某廠家新開發(fā)生產(chǎn)的**代產(chǎn)品。剛開始調(diào)試期間,發(fā)現(xiàn)濾布過水能力差,濾布兩邊經(jīng)常跑泥,效率很低,且糾偏裝置失靈導致濾布被撕裂。經(jīng)過更換濾布、把機械糾偏器全部改為光電感應糾偏器等改造之后,基本能運轉,再通過把在3m濃縮帶兩側加裝擋板,使污泥濃縮縮小到濃縮帶中間2.7m范圍內(nèi),防止污泥在壓濾帶上擴散到濾帶外面,解決了跑泥問題。
經(jīng)運行2個月后發(fā)現(xiàn)濃縮濾帶破損嚴重,主要原因是濾帶下方的固定式托輥磨擦引起的,有的托輥被磨得非常鋒利,容易把濾帶刮破,通過把固定式托輥改造為帶軸承的滾動式托輥,減少濾帶下方托輥的磨擦力,問題得到有效解決。通過對更換下來的濾布進行分析,發(fā)現(xiàn)濾布上有很厚一層PAM藥劑黏附在濾布上,造成堵塞,這也是濾布過水能力差的原因,根本原因是PAM配藥系統(tǒng)熟化區(qū)域容積太小,藥劑沒有得到完全溶解就加入到污泥濃縮罐,導致藥劑黏附在濾布上,在運行過程中還發(fā)現(xiàn)上下壓濾帶上PAM有拉絲現(xiàn)象,通過增設2個3m3容積的熟化罐,使藥劑溶解后充分攪拌熟化,使該問題得到有效解決,目前4臺脫水機運行良好,已運行1年沒有更換任何主要配件。